日前,大船集团成功完成了8800teu集装箱3号船出坞节点。面对周期紧、施工难度大等多重困难,大船集团提出“抓重点,提效率,保出坞”的生产口号,细化施工流程,全程指导跟踪,有效确保了生产节点按期实现。
在8800teu集装箱3号船合拢生产中,为提高900吨和600吨吊车的合拢效率,大船集团打破常规,提出了“跳跃式合拢”建造方法。新颖的思路,提高了建造的效率,通过细化吊车计划,将大吊车利用率提高到“分钟”级别,为焊后合拢消化,整船出坞赢得了宝贵的时间。在3号船的生产中,各级施工人员严格执行集团精度管理要求,确保提高效率的同时不牺牲质量,严格控制每个分段的合拢数据,通过全体人员的不懈努力,使集装箱试箱一次合格率高达98%以上,赢得了船东的充分肯定。
在舱室施工中,大船集团严抓铁舾件施工质量和压载舱管系完整性两项工作,按交验进度安排施工顺序,合理的组织人员对重点、难点项目进行突击突破,确保实现干舱“无遗留”交验。在主机安装过程中,面对塔吊车资源极度紧张的情况下,工程科细化塔吊施工项目,总体协调不同船只之间的生产工作,为重难点施工项目提供了重要的资源保证,也为该船按期实现出坞节点创造了良好条件。
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